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单机除尘器的除尘效率是非常高的,在使用的过程中适合各种单独的产尘点,非常的而灵活且方便,单机除尘器可以有效的实现其就地集尘处理,能够有效的额保证其空气的洁净度。单机除尘器在进行制作的过程中主要是由滤袋、除尘箱体、集尘器以及离心风机等部件组成,粉尘是直接由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部,有效的利用重力和上行气流。其微粒粉尘直接是由过滤器捕集在外表面,其洁净的气体有效的经过其过滤器滤芯过滤分解净化后有效的流入洁净室,这样就会直接由风机的风口排出,整个除尘过程就是一个重力、惯性力以及碰撞等综合效应的结果。单机除尘器的使用非常的广泛,产品在食品、生物、机械五金、矿山、冶金、陶瓷以及装卸等行业进行广泛应用,设备对于一般比重较小的、细微的金属切屑以及铸造用砂的粉尘、石膏粉、胶木粉、水泥等在一定范围内也具有良好的除尘效果。
单机除尘器可以有效的安装在产生粉尘的机械设备的位置,直接由用户照除尘器上的进气口尺寸可以自行配置金属或者是塑料吸尘管道和吸尘罩,设备的电控箱盖,在工作时不得随意打开。单机除尘器运行的过程中可以有效的根据其粉尘性质以及容量大小,进行定时振打清灰,一般情况下每班振打三到四次,这样可以在一定程度上确保其设备的正常工作。
高炉袋式除尘技术进展与除尘系统投运问题
[一]、高炉煤气袋式除尘技术进展
布袋净化高炉煤气是一古老技术,世界不少国家都先后采用过,但是其真正的发展还是最近二十几年。1981年,日本在德国帮助下,成功把该技术应用到小仓铁厂1850m³高炉,从而使该技术得到飞跃发展并推广到4000m³高炉,我国从1974年开始研制用于净化高炉煤气的布袋除尘器,但直到太钢1250m³高炉从日本考察、引进高炉煤气除尘系统后才获得较大发展并迅速消化移植到300m³高炉。2000年以前,太钢、攀钢、首钢都在大、中型高炉采用过干、湿两用系统;2000年后,以莱钢、韶钢为代表,取消湿式除尘,将全干式煤气袋式除尘技术推广应用到1000m³高炉;2003年,两企业又在总结经验及教训的基础上,将其推广到2000m³级高炉并获得成功,国内部分企业正准备建设大型高炉(大于2000m³)煤气全干式袋式除尘,甚至准备推广到4000~5000m³高炉。
高炉煤气净化系统主要由重力除尘装置、布袋除尘器、氮气喷吹装置、输灰装置等组成。经过初步净化的粗煤气经过脉冲布袋除尘器净化后进入煤气柜,主要作为高炉热风炉燃料,剩余部分用于其他场合。
[二]、安钢高炉煤气布袋除尘系统投运后存在的问题
安钢炼铁厂6#高炉投产于1999年元月,有效容积为380m³,设计年平均利用系数2.5t/m³d,最大为2.8t/m³d,其煤气净化系统与其它5座300m³高炉湿法煤气除尘不同,它采用的是干法布袋除尘(BDC),是一项新的煤气净化工艺。与传统的湿法相比,不但节水、节电,更重要的是可大大提高净煤气质量,减少对环境的污染。
除尘器由十个箱体组成,采用两列式布置,过滤方式为下进气内滤式。设计有三种反吹方式:①加闭路反吹;②调压反吹;③放散净煤气反吹。反吹操作采用操作台手动和PLC自动控制阀门的动作来实现。
由于煤气干法除尘在安钢高炉上是首次尝试,因此,开始投运乃至较长的一段时间存在着较多问题,集中反映在以下两个方面:
1、除尘器布袋损坏频繁
干法除尘投运初期,除尘器布袋破损严重,几乎每周都要更换几条至几十条,从而造成大量的含尘煤气进入热风炉燃烧器,至使格子砖被堵,热风温度烧不上去。造成布袋损坏的原因有以下几个方面:(1)筒体内壁及花板设计不合理且施工质量差,筒体四周及荒煤气立管焊接部位毛刺没有打光,玻纤布袋在安装或反吹时造成划痕或摩擦。
(2)由于系统原因造成的十个筒体流量不均匀,个别筒体流量过大或过小。
(3)玻纤滤料不耐折,除尘器布袋质量不好,其下部四周及边缝在反吹时容易撕裂,从而造成除尘器布袋脱落。
(4)高炉实际产生煤气量大大高于设计值(目前高炉利用系数达到3.0t/m³d以上),通常为120000m³/h左右超过最大设计值20%。
(5)反吹操作不准确,无论是放净或调压反吹,十个筒体的压差都是依据装在总管的一个压差表,达到6kPa时反吹,误差较大。
(6)高炉顶温有时持续较长时间的高温或低温,且没有采取及时放散,造成除尘器布袋烧坏。
2、卸灰系统不畅
系统投运最初的二个月,从上灰仓、上球阀、卸灰机、下球阀、卸灰机、埋刮板机,几乎每个环节都积灰、堵灰比较严重,而且往往由于堵灰、清灰,造成系统停运,其原因有以下几方面:
(1)高炉吃直供焦,焦碳水分控制偏大,荒煤气湿度大,造成除尘器布袋板结,除尘灰粘结于灰仓壁下不去。
(2)高炉顶温控制不稳定,80℃以下能持续较长时间,且重力除尘器本体及煤气上升管、下降管、联接管没有保温措施,致使进入除尘器的荒煤气温度过低,除尘灰潮湿。
(3)设备间题即钢性给料机两端间隙大,易积灰滞死,无法转动。
(4)除尘器筒体保温效果差,蒸汽管道到处漏汽、滴水,且当时平均气温在10℃以下,除尘器布袋易“结露”,灰尘湿度大。
(5)卸灰不按规程操作,不定时卸灰,有时开卸料器两台以上,下灰量大,造成埋刮板机压死,拉断链条。特别是2#中转爬坡埋刮板机,经常压死,无法输灰。
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